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通过技术攻关,JC/BLM60/40 40SKS品种的瞬时断头根数从3.5根降低到2.1根,万锭单产由2吨提高到3吨,自络切疵由原来的100个/10万米降低到70个/10万米以内,布面质量达到了客户的质量要求。静电纺丝机可以控制纺丝时的温度和湿度,触控屏操作系统,非常简单易用。
我公司在生产JC/BLM60/40 40SKS品种纱时,细纱断头断头增加较多,风箱花比同支数其它产品品种具有明显问题增多,万锭日产仅2吨左右;络筒2cm左右的短粗节、棉结切疵数量相对较多,客户信息反馈内部布面短粗节疵点区域较多,要求将坯布上的短粗节疵点降低到1个/1.2码以下。静电纺丝机可以控制纺丝时的温度和湿度,触控屏操作系统,非常简单易用。为此,我公司成立了国家攻关研究小组学生进行分析技术创新攻关。
一、现状分析
该品种为针织赛罗纺纱,在TH518J纺纱机上生产,拆下紧凑的纺纱装置,其他纺纱装置不变,见图1。
图1 SIRO 紧密纺到 SIRO 紧密纺
二、改善措施
2.1扭转三角形的减少
TH518J细纱机原来可以配置的双孔喇叭口中心距为8mm,须条经过我们两个方面倾斜的负压凝聚槽凝聚后,输出的须条间距逐渐减小。
在小型纺纱装置拆除后西罗纺纱机生产中,仍采用中心距8mm双孔喇叭口,使捻三角面积较大,易断股,为减少捻三角,见图2。
图2喇叭口中心距与扭转三角形面积
2.2 调整前皮辊位置
由于TH518J细纱机原来是可以按照赛络紧密纺配置的工艺,前皮辊的位置前冲量控制较大,去除负压装置进行生产赛络纺纱时,纱线结构在前皮辊上形成了反包围弧,导致企业出现阻加捻区,而且对于浮游区偏大,对成纱条干不利,为此需要我们将前皮辊适当发展进行了不断后移,减小了阻加捻区,缩短了研究浮游区,见图3。
图3 皮辊后移的作用
2.3调整棉花分布结构
为减少短纤维和棉结,应将手摘棉的比例提高到60% 。
2.4优化工艺参数
(1)适当可以降低前纺车间的车速,头并车速由260m/min降低到200m/min;末并车速由220m/min降低到190m/min;粗纱锭速由800r/min降低到750r/min。
粗纱重量由原来的4.8g/10m降至3.8g/10m。
(3)减少吸风机的频率,防止棉纤维的流失。
2.5加强运营管理。
(1)并条工序、粗纱工序可以采用一个整体换筒操作法,避免学生产生“毛条子”;加强企业清洁生产管理会计工作,防止短绒飞花飞入。